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abs塑料螺丝怎么拆卸视频

无事尝鲜系列-自己动手更换ABS传感器

大众老车,最近启动的时候老是有胎压,ESP,ABS三个报警灯,有时还有电子助力转向的告警,刚开始一顿紧张,不知道车子出什么大问题了。关电重新加电还是一样,发动,行驶一段时间后,所有的告警都消失了,就这样坚持开了几天(主要是下雨上班开车方便点)[偷笑]

告警如图所示

后来在公司想来想去还是不放心,网站一通搜索,再使用obd检查,发现是右前轮轮速传感器故障,再看网上的介绍,更换起来比较容易,能更换车轮,就能换ABS传感器,于是乎,说干就干,如果不行就去外面小店或者4s吧,纯当自己练手。

购买了正厂的ABS传感器,大众的轮速传感器是Ate(大陆汽车电子公司生产,国产的,也有比利时进口的)我买的是国产的。一汽上汽都在用。

这就是传说中的ABS传感器

我一下子买了4个,实际不需要,只要更换对应坏的那个就可以了,我纯当备件了,也有说一个坏了,年限也长了,寿命估计也差不多了,其他的可能也会坏。反正也不贵,就一起买了。

配件顺丰快递,到货很快,下午收到,说干就干,把车子开出来,停到一个空地方。

总共就三步

1,千斤顶升车,卸轮胎

2,换传感器

3,装轮胎,收千斤顶。

升车拆轮胎

拆螺丝,用T30的梅花内六角,不费力。

这里有个塑料卡扣,拨一下,ABS传感器就可以拿出来了,装上去的时候也会听到咔哒一声[偷笑]。

这是拆下来新旧对比,网上也有人说旧的用清洗剂清洁一下,还可以用,我就不想折腾了,省得不能用还的卸轮胎,这个也是力气活。

这是换好的,很方便,插上去,螺丝拧好。

后面就是力气活了,装轮胎,几个螺丝拧紧,可费劲了,卸下千斤顶,所有工具复位,也一头汗了,大夏天的,好在树下,小风一吹,还不觉得非常热。

后面就是加电,这个时候系统自检就都正常了,也有说出去溜达一圈恢复正常的。我就正常打火,出去溜达啦,顺便接xx下班[偷笑]。

一切正常,哈哈,开心。

瞎写一顿,纯属留个脚印。

事情不复杂,享受一个过程。

塑料件(二)

1.4、装配设计

指有装配关系的零部件之间的装配尺寸设计。主要注意间隙配合和公差的控

制。

1.4.1 止口

指的是上壳与下壳之间的嵌合。设计的名义尺寸应留 0.05~0.1mm 的间隙,

嵌合面应有1.5~2°的斜度。端部设倒角或圆角以利装入。

上壳与下壳圆角的止口配合。应使配合内角的 R 角偏大,以增大圆角之间

的间隙,预防圆角处的干涉。

1.4.2 扣位

主要是指上壳与下壳的扣位配合。在考虑扣位数量位置时,应从产品的总体外形尺寸考虑,要求数量平均,位置均衡,设在转角处的扣位应尽量靠近转角,

确保转角处能更好的嵌合,从设计上预防转角处容易出现的离缝问题。

扣位设计应考虑预留间隙,设计扣位时应考滤侧抽心有无足够的行程。

1.4.3 螺丝柱

一般采用自攻螺丝,直径为 2~3mm。

以上表中所提供的是 HIPS 和ABS 料常用螺丝孔尺寸,对于不同的材料,

螺丝孔尺寸有所不同,一般来说,比较软、韧性较好的材料d 值小,较脆的材料

所选d 值要大一点。

1.5、结构设计

在基本厚度的设计上,不宜过薄,否则外客强度不足,容易导致变、断裂等

问题的出现,过厚则浪费材料,影响注塑生产。一般外壳壁厚控制在1~2mm。

外壳整体厚度应平均过度,不得存在厚度差异变化大的结构,否则容易导致外观

缩水,特别是在筋位底部和螺丝柱位。为预防缩水,筋位厚度控制在0.6~1.2mm。

1.5.1 面壳

键孔的设计。键孔的碰穿方式有三种选择。

A 方式利于模具的制作,但碰穿处的利边容易导致卡键;B 方式则避免了卡键问题,但当碰

穿偏心时则键孔变小,产生利边。C 方式增加了按键的倒入斜脚,同时保存了碰穿偏心的余

量,有效的防止了问题的出现,现一般采用B 或C。

1.5.2 按键设计

间隙:按键设计时要注意按键与面壳键孔的间隙,一般来说,如果按键采用

硅胶按键,则按键与面壳键孔的间隙为0.2~0.3mm。如果按键采用悬臂梁,则要

考虑预留按动时偏摆的间隙。如按键表面需要处理则要考虑各种表面处理对间隙

的影响。水镀(电镀)镀层厚度一般为0.1mm,喷涂和真空镀一般为0.05mm。

键顶圆弧:如虑按键表面需进行丝印等处理时,按键表面圆弧不宜过大,弓

形高度小于0.5mm。

圆角:按键顶部周边需倒圆角,避免卡住按键。

悬臂梁的不同设计对按键效果有不同的影响

上图所示按键按动时偏摆较大,按键与面板键孔要预留较大的间隙

上图所示按键按动时偏摆较小,按键主要做垂直运动,按键与面板键孔预留

较小的间隙

另一方面,悬臂梁的长度和厚度也直接影响到按键的效果,如果是联体按键,

则要避免按键连动(即按一个按键时,其它按键也跟着运动的现象,严重时会发

生其它按钮发生动作,造成误操作)

按键手感:轻触式按钮的按动力量大小一般要求在100g~200g,按动灵活,

手感良好。

按键寿命:按键寿命一般要求100000 次,

控制变形:对于悬臂梁按键,生产、运输、储存时一定要控制按键的变形,

因为轻微的变形都可能导致按键的使用效果明显下降。

五块钱,给你的鼠标升级顶级手感!简单详尽的微动更换教程

本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:Hanin寒影



手上有个杂牌鼠标陪了我一年多了,质量估计要比一些罗技雷蛇都要好了,期间双击、失灵等等从未出现。如今换了更好的鼠标,也是时候让他退役了,就给他那杂牌微动换成凯华的黑曼巴GM8.0吧。

很标准的杂牌鼠标的样式,模具应该是抄来的,手感还不错。外壳就是非常普通的ABS塑料了,易刮花也易打油。

甚至还有灯光,他真我哭

先拆下两个防滑脚贴,脚贴是粘上去的,需要用点力气,我这里用小刀辅助翘起。

取下脚贴

很多鼠标螺丝都是隐藏在脚贴下面的,虽说能一定程度上隐藏螺丝,能更加美观。但属实给拆鼠标造成了极大的不便,而且拆完之后,脚贴也都基本上报废了。

取下螺丝

取下螺丝后,就能手动分离上盖了。这时才发现,这玩意的后盖上竟然还有一块可拆卸的配重块。

和底壳在一起的,就是鼠标的核心部分——PCB板了,这里包含主键左右两个微动开关,侧键两个微动开关,中键一个微动开关,以及滚轮和一个编码器。

侧键微动品牌未知,其余三个均为环诺,主键两个是黄点,中键一个是红点。不得不说,作为一个赠送的杂牌鼠标,这个微动还可以了,寿命在我手上也有着不错的表现。

卸下PCB上两块螺丝,就可以分离PCB板和底壳了。

取下后可以看到底部的传感器,型号未知。这时鼠标线上的端子也可以拔下了。

这时把PCB倒过来平放,开始用电烙铁加热微动底部的焊点。

换左右键两个微动,一共四个焊点。去掉锡之后用拔轴器取下原有的微动,再插上新的,我这里是凯华8.0。

重新焊上

把PCB装回底壳,重新插上线。

完全装上之前务必记得测试一下,有什么问题当场解决。不要等到装上外壳拧上螺丝贴上脚贴,才发现哪里没装好,又要返工一遍。

测试都没什么问题,就可以原路返回,拧上螺丝,装上外壳了。

撕下来的脚贴一般会卷起来,也没了粘性,很难沾回去了,一般淘宝上可以买到对应型号的新脚贴。

如此以来,这把陪了我一年多的杂牌鼠标也可以光荣退休了。拿它练手学会了换微动,以后碰到罗技的双击再也不怕了。

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~




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