吉化合成树脂厂 第二ABS装置窗口检修结束实现一次开车成功
8月4日11时,随着合成树脂厂第二ABS装置6SAN单元产出合格产品,标志着该装置4个生产单元工艺系统全流程打通,实现一次开车成功。
第二ABS装置自7月17日按计划停车检修以来,工厂克服了时间紧、任务重、作业标准高、安全环保管控压力大等困难,各级人员立足“应修必修,修必修好”的原则,对4个生产单元运行过程中暴露出的缺陷、隐患及问题进行全面整改落实。先后完成了2PBL单元3台换热器的整体更换、G-ABS单元24台减速箱的检修、2PBL单元废水池的清理等34项检修任务和2RCO尾气系统5C-951AB风机叶轮维修等3项隐患排查改造项目,彻底解决了装置长期存在的设备隐患问题。
在开车准备阶段,第二ABS车间依据本次检修统筹安排,提前制订了周密的开车方案,为开车做足人员培训、机泵阀门调试、系统气密、装置水运等系列准备工作,各单元管理人员带头进行系统开车技术交底,组织各班组对装置进行全面的开车条件确认和审查把关,为装置顺利开车,完成检修后的首次进料和物料的引入安全打下了坚实的基础。
为确保装置开车后ABS产品质量快速达标,第二ABS车间在检修过程中,对造粒系统进行充分清洗。单元开车中,车间技术人员优化配料比,精细操作各项参数,控制装置运行平稳,每小时对成品进行取样观察,发现问题随时调整。
目前,第二ABS装置运行安全稳定,各参数均在可控范围,实现了“零事故、零伤害、零污染、一次开车成功”的目标,装置正式进入下一个周期安全生产运行。
吉化揭阳60万吨/年ABS装置开车一次成功
2023年2月23日,由寰球吉林公司EPC总承包的中国石油吉化(揭阳)分公司60万吨/年ABS及其配套工程项目——60万吨/年ABS装置全流程顺利打通,生产出合格ABS产品,上午9:58分ABS产品成功下线,标志着60万吨/年ABS装置一次开车成功。
60万吨/年ABS装置采用吉林石化公司自主研发的乳液接枝——本体SAN掺混ABS生产技术,装置包括丁二烯聚合、ABS聚合、凝聚干燥、SAN单元和混炼五个主要生产单元。该技术整合了吉林石化现有40万吨/年ABS装置技术,同时首次采用了PBL聚合釜和ABS聚合釜放大技术、SAN反应釜新型高效搅拌器技术、三段控温硫酸和硫酸镁辅助凝聚技术及ABS湿粉造粒等新技术,装置能耗低、产品质量好。
项目于2020年10月18日开工建设,并于2022年7月22日全面实现高质量中交。
2022年11月13日凝聚干燥单元和混炼单元实物料试车成功;2023年2月1日第一个生产单元PBL投料试车成功;2月15日ABS聚合反应单元投料试车成功;2月17日SAN单元投料试车成功;2月23日凝聚干燥和混炼单元一次开车成功,生产出合格ABS产品。至此,由寰球吉林公司EPC总承包的中国石油吉化(揭阳)分公司60万吨/年ABS及其配套工程项目5套装置全部一次开车成功!
来源:吉林工程
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